經過現場對制磚生產線的考察,確定了布袋除塵器的施工方案,對年產6000萬塊(折普通磚)煤矸石制磚生產線而言,破碎工段是生產工藝首端,任務是將煤矸 石破碎、篩分為2.2mm以下的粉狀物料,其加水陳化后供擠磚機制坯使用。公司破碎工段生產能力設計為50t/h,主要設備有細式錘式破碎機兩臺,電磁振 動篩全臺。生產時高速旋轉或高頻振動致使粉塵飛揚,生產環境惡化并給員工健康帶來危害,必須對其進行有效治理,為員工創造較好的工作環境。
1、破碎機除塵器風量的選擇
本工段產生粉塵的主要揚塵點:兩臺XGP-132細式錘破機,一臺MVS2035振動篩,三臺設備同時工作。吸塵罩罩口面積大有利于揚塵的抽吸,但這 樣不利于現場設備維護。因此,我們采用適當加大罩口吸入風速和負壓來保證抽吸效果。設備及罩口吸入風速為3.5m/s,負壓-500Pa,罩口面積為 2.8m2,風量為14000m3/h,總風量為42000m3/h。考慮漏風系數為10%,含塵濃度較大,風速適當。因此,選用PPC96-6脈沖式除 塵器,其過濾風速為1.2m/s,處理風量為40100m3/h,除塵器風機選用G4-73N1100,左45°,55KW,流量31554m3/h- 66553m3/h,全壓3301Pa-2194Pa。設備總過濾面積557m2,采用這些除塵設備后,粉塵排放符合GB16297-1996《大氣污染 物綜合排放標準》的規定。
2、管道布置
管道布置采用就近原則。脈沖式除塵器盡量靠近破碎車間,主管道盡量靠近三臺揚塵設備。風管盡量采用較高風速,避免灰塵在管道內降塵。主管道管徑為 φ820×3,材質Q235鋼板焊接,和支管φ620×3,每臺設備管道安裝風量調節閥,根據揚塵不同適度開啟。錘破集料皮帶巷受錘破高速旋轉影響導致二 次揚塵,增加兩路φ620分支管道,用于集料皮帶巷收塵。
3、使用效果
除塵器設備投入使用后,收塵效果良好,破碎工段員工不用佩戴防塵口罩即可工作,較好地改善了工作環境。增加設備巡檢次數,降低設備事故率。脈沖式除塵器排放的粉塵導入比較好道攪拌機中,增加了原料細粉粒,改善了泥料塑性。整個工程的投運收到了一舉多得的效果。